Helios Energy Ltd. gab ein Update zu den jüngsten Bohrlochtestaktivitäten: Die Erprobung des Bohrlochs Presidio 52#1. Die Erprobung des Bohrlochs Quinn Creek 141#1. Die Erprobung des Bohrlochs Presidio 141#2. Anschluss des Bohrlochs Quinn Creek 141#1 an die Produktionsanlagen. Tests von Presidio 52#1; Das Bohrloch Presidio 52#1 wurde erfolgreich bis zu einer Gesamttiefe (TD) von 8.806 Fuß gebohrt. Während der Bohrung stieß das Bohrloch Presidio 52#1 auf die untere Bank der Ojinaga-Formation (primäres Ziel) und die Eagle Ford Shale-Formation (sekundäres Ziel) sowie auf zwei ältere (tiefere) Einheiten aus der Kreidezeit, die Buda- und die Georgetown-Formation (beide sekundäre Ziele). Die untere Bank der Ojinaga-Formation wurde in einer Tiefe von 6.632 Fuß angetroffen und ist 793 Fuß dick. Helios hat alle drei Bohrungen (Presidio 141#2, Quinn Creek 141#1 und Quinn Mesa 113), die in die Ojinaga-Formation eingedrungen sind, erfolgreich getestet und Öl gefördert. Die Ölanalyse zeigt, dass das Öl in der Ojinaga-Formation aus der Eagle Ford Shale-Formation stammt. Der Eagle Ford Shale wurde in einer Tiefe von 7.425 Fuß angetroffen und ist 836 Fuß dick, wobei die tiefsten 235 Fuß auch als Boquillas Formation bezeichnet werden. Helios setzte vor kurzem eine Workover-Anlage ein, um die untere Boquillas-Formation in der Bohrung Presidio 52#1 (die der unteren Eagle Ford-Formation in Karnes County, Texas, entspricht) auf konventionelle Weise (ohne Fracking) zu testen. Bei der ursprünglichen Bohrung des Bohrlochs wurden im unteren Boquillas-Abschnitt signifikante feuchte Vorkommen mit Gasmessungen von bis zu 10.000 Einheiten und einer Gaszusammensetzung von 25% C2 (Ethan) bis C4 (Butan) festgestellt. Es wurden auch natürliche Brüche, eine hohe Sprödigkeit des Gesteins und eine relativ hohe organische Gesamtzusammensetzung (TOC) festgestellt. Mit der Workover-Anlage perforierte Helios einen 20 Fuß langen Abschnitt von 8.190 Fuß bis 8.210 Fuß in der unteren Boquillas-Formation, die sich unmittelbar über der Buda-Formation befindet. Obwohl die Testergebnisse auf eine geringe Durchlässigkeit hindeuteten, floss aus dem Bohrloch auf natürliche Weise Gas und Öl in bescheidenen Mengen, ohne dass ein Fracking durchgeführt wurde. Dies ist wichtig, da es ein weiteres potenziell produktives Intervall für zukünftige Seitenbohrungen darstellt. Jüngste Tests des Bohrlochs Quinn Creek 141#1; Das Entdeckungsbohrloch im Presidio-Projekt, Quinn Creek 141#1, wurde vor kurzem mit einem Workover-Rig erneut angefahren. Während des jüngsten Wiedereinstiegs wurde der Brückenpfropfen bei 4.350 Fuß entfernt, und aus dem Bohrloch strömten Öl und Gas auf natürliche Weise zu den Schächten. Aus dem Bohrloch strömte zunächst Nassgas mit einer geschätzten Rate von über 1.000 MCF pro Tag. Es war jedoch weder ein Öl- und Gasabscheider noch ein Messgerät installiert, um die Rate genau zu messen. Quinn Creek 141#1 ist jetzt stillgelegt und die Produktionsrohre sind in das Bohrloch eingeführt. Es werden verschiedene künstliche Hebeanwendungen
untersucht, um die nachhaltige Produktion zu optimieren. Das Bohrloch baut weiterhin Druck auf, während es geschlossen ist. Hintergrund des Bohrlochs Quinn Creek 141#1: Ende Juni 2018 schloss Helios erfolgreich ein einstufiges Frack-Verfahren im vertikalen Bohrloch Quinn Creek 141#1 ab, um Öl- und Gasvorkommen sowie Log-Anzeigen zwischen 4.744 und 4.880 Fuß (ein Intervall von 136 Fuß) in der unteren Bank der Ojinaga-Formation zu testen. Das Fracking der unteren Bank der Ojinaga-Formation im Bohrloch Quinn Creek 141#1 führte zur erfolgreichen Injektion von etwa 212.000 Pfund Fracksand (etwa 1.500 Pfund Fracksand pro Fuß) und etwa 10.000 Barrel Slickwasser (etwa 75 Barrel Slickwasser pro Fuß). Am 19. Juli 2018 meldete Helios, dass aus dem Bohrloch innerhalb von 168 Stunden (7 Tagen) 260 Barrel Öl und 1.345 Barrel Komplettierungsflüssigkeit flossen. Es wurden auch 456 mcf Gas pro Tag mit einem 34/64ths of one inch Choke gefördert. Das Bohrloch wurde im Oktober 2018 geschlossen. Presidio 141#2 Test Das Bohrloch Presidio 141#2 musste gewartet werden, nachdem mechanische Probleme im Bohrloch die Produktionsbemühungen unterbrochen hatten. Nach dem Wiedereinstieg in das Bohrloch wurde die beschädigte künstliche Hebepumpe entfernt. Nachdem 23 Barrel Flüssigkeit abgesaugt worden waren, begann das Bohrloch ohne Unterstützung mit einer Gasrate von 626 MCF pro Tag zu fließen und in den ersten 24 Stunden wurden 74 Barrel Öl gewonnen. Presidio 141#2 ist derzeit stillgelegt, da verschiedene künstliche Hebeanwendungen untersucht werden, um die nachhaltige Produktion zu optimieren. Das Bohrloch baut weiterhin Druck auf, während es stillgelegt ist. Die jüngste Produktion war aufgrund der Probleme mit der künstlichen Hebeanlage nur sporadisch möglich. Produktionsanlagen installiert; Am Standort des Bohrlochs Presidio 141#2 wurden permanente Produktionsanlagen installiert, bestehend aus einem 3-Phasen-Separator, zwei 500-Fass-Öltanks, zwei 500-Fass-Wassertanks und einem Fackelkamin. Das Bohrloch Quinn Creek 141#1 wurde ebenfalls an die gemeinsamen Produktionsanlagen am Standort Presidio 141#2 angeschlossen und mit diesen verbunden.