Byron Energy Limited hat die folgenden Aktualisierungen zum Status der Öl- und Gasproduktion des Unternehmens auf seinen Plattformen South Marsh Island 71 F und 58 G (SM71 F und SM58 G) veröffentlicht. Byron stellt diese Mitteilung als Aktualisierung der täglichen Öl- und Gasproduktion des Unternehmens ab dem 4. September 2022 zur Verfügung. SM58 G Plattform: Die Bohrung SM58 G1 wurde wie erwartet am 24. August 2022 in die Kompression gebracht. Dementsprechend ist die Gasrate gestiegen und wird voraussichtlich im Laufe der Zeit langsam zurückgehen.

Die Produktion aus den Bohrlöchern SM58 G3 und G5 hat sich nur langsam stabilisiert, aber die Verkaufszahlen vom 4. September deuten darauf hin, dass die Raten annähernd dem Niveau der Grundwasserleiter entsprechen. Sobald diese Rate bestimmt ist, können Anpassungen vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass jede Fertigstellung einen akzeptablen Druckabfall zwischen dem Bohrloch und dem Reservoir aufrechterhält. Derzeit wird die SM69 E2-Bohrung mit einer höheren Rate als normal gefördert, da monatlich Molche eingesetzt werden, um die Fließleitung von Paraffin zu befreien.

Vor den Molcharbeiten produzierte die E2 mit einer kontrollierten Rate von 770 bopd, um den Druck in der Lagerstätte zu halten. SM71 F Plattform: Die Produktion aus der Wiederauffüllung des J1 Sandes in der SM71 F2 wurde am 31. August 2022 aufgenommen. Seitdem entlädt sich das Bohrloch weiterhin mit Komplettierungsflüssigkeiten, und bis die Flüssigkeiten abfließen, wird das Bohrloch mit einer Rate von etwa 200 bopd betrieben.

Sobald die Komplettierungsflüssigkeiten vollständig produziert sind, wird der Druck in den Rohrleitungen im Hinblick auf die Unterstützung der Lagerstätte bewertet, was zu weiteren Anpassungen der Rate führen kann. Die Bohrung SM71 F4 wurde ebenfalls im J1-Sand neu vervollständigt und wird gerade in Betrieb genommen. Die Daten zum Druck in den Rohrleitungen deuten jedoch darauf hin, dass das Bohrloch möglicherweise noch immer Schäden im Bohrloch aufweist, die auf die ursprüngliche Wiederverfüllung des J1 Sandes im Oktober 2021 zurückzuführen sind.

Alle anderen Bohrungen auf der Plattform SM71 F arbeiten normal. Kombinierte Tagesproduktion des Unternehmens: Am 4. September 22 belief sich der kombinierte Netto-Öl- und Gasverkauf von den Plattformen SM58 G und SM71 F auf 7.154 mcf Gas und 2.332 bbls Öl; unter Berücksichtigung der Öl-Hedges des Unternehmens, wie im Quartalsbericht von Byron vom 30. Juni 2022 (ASX 29. Juli 22) berichtet, beliefen sich die täglichen Nettoeinnahmen von Byron am 4. September 2022 auf mehr als 260.000 USD (380.000 AUD); die Nettoeinnahmen sind nach den Lizenzgebühren, aber vor den Transportkosten und den Betriebskosten für die Pacht; Preisgestaltung: 400 bbls abgesichert zu USD 52,70, 1.932 bbls zu USD 94/bbl, Gas zu $9/mcf, AUD/USD gleich 0,68; und die täglichen Nettoeinnahmen des Unternehmens sind im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021 um 226% auf über USD 260.000 gestiegen.